为响应“降本一块钱”行动号召,中建西部建设所属新疆中建西部建设水泥制造有限公司(以下简称:水泥厂)结合自身实际深入开展“五小”创新活动,完成篦冷机风机过桥冷却水、电收尘拉链机钢叶机、包装机风格轮,三项“五小”创新项目,提高设备效能,推动节能降耗,节约费用4万余元,为水泥厂高质量发展注入新动能。

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一根水管小改造,降温节电出奇效。篦冷机是水泥厂熟料烧成系统中的重要主机设备,在正常开机生产过程中,过桥轴承温度达65℃以上,影响设备使用寿命。以往,篦冷机过桥轴承依靠2.2千瓦的轴流风机进行降温,温度可控制在60℃左右,降温效果有限,且轴流风机是用能设备,增加了生产电耗。针对此问题,水泥厂决定对4台篦冷机过桥轴承进行技改,增加水冷装置替代轴流风机降温。通过运行,轴承温度可控制在50℃以下,减少4台轴流风机后,预计每年可节约电费1.3万元。

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低效设备换一换,省心省力提质量。生产线电收尘FU拉链机的卸料装置钢叶机在运行过程中磨损严重,时有物料外漏,影响现场环境卫生,造成物料浪费。钢叶机电机损坏频繁,导致维修费用高,阻碍设备正常运转。水泥厂把使用效果不佳的钢叶机更换成双重锤翻板阀,保障了设备平稳运转,降低维修成本,大大提升了卸料过程中的密封效果,减少系统漏风;同时减少了一台4千瓦的电机使用,每年可节约电费约5990元。

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修旧利废降成本,变废为宝增效益。水泥磨2#包装机的定量给料设备分格轮因内部变形严重在运行期间故障频发,导致下料不精准、包装机压死,降低了水泥装车效率,需要进行更换。若采购全新设备不仅支出较高,且需耗费时间安装调试,延误水泥发放销售。对此,水泥厂使用功能相似且闲置的气动弧形阀代替损坏的分格轮,节约设备采购费用2万余元,同时实现包装机下料控制精准稳定,杜绝了包装机压死现象,大大提高装车效率。

据悉,新疆中建西部建设水泥制造有限公司是中建西部建设股份有限公司(股票代码:002302)下属的全资子公司,拥有的3000t/d熟料水泥生产线采用先进的新型干法技术,生产的水泥、矿粉、熟料,水泥产品严格执行国家标准、行业标准,产品性能稳定、富裕强度高,产品广泛应用于水利、公路、冶金、化工、城建等各项重点工程建设,深受广大用户青睐。(向春江)